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技術(shù) | 粉煤灰氨含量對水泥安定性的影響

來源:水泥 發(fā)布日期:2018/11/27 編輯:王嘉璐
核心提示:隨著國家對火電廠廢氣排放標準的日趨嚴格,火電廠需對其排放的煙氣進行脫硫脫硝處理,而目前常用的脫硝技術(shù)中就有使用氨或尿素噴入高溫爐膛的方式,這種選擇性非催化還原法投資小,但氨的逃逸率較大,可能隨著粉煤灰的排放而富集其中。氨含量對混凝土的影響已有相關(guān)報道,但脫硝粉煤灰對水泥安定性的影響尚未見報道,筆者以生產(chǎn)實踐數(shù)據(jù)來分析研究粉煤灰中的氨含量對水泥安定性的影響。

問題提出

筆者所在企業(yè)生產(chǎn)的編號為3CR3021125 的P·C32.5R水泥雷氏夾法測定安定性不合格(下稱安定性不合格水泥),膨脹值達11.5 mm,遠大于GB/T 1346—2011 規(guī)定的5 mm,檢測該樣品水泥f-CaO含量1.25%。結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際,該編號水泥安定性不合格應(yīng)不是f-CaO引起,結(jié)合粉煤灰進廠質(zhì)量驗收中出現(xiàn)的異常情況(粉煤灰顏色發(fā)黑,但燒失量、f-CaO、細度均正常)和水泥成型過程中的異常氣味(刺鼻氣味),分析可能是粉煤灰引起。

原因分析和試驗研究

2.1 對安定性不合格水泥進行安定性復(fù)檢

安定性不合格水泥在實驗室放置一夜后進行復(fù)檢,雷氏夾膨脹值為6.5 mm,較原測值下降了5 mm,下降幅度遠大于f-CaO引起的安定性不合格膨脹值變化幅度,初步分析應(yīng)不是f-CaO引起。

2.2 取進廠粉煤灰留樣進行氣味辨別和模擬試驗

對進廠粉煤灰留樣提取后進行氣味辨別,原始灰聞不到異味。取100 mL粉煤灰加水拌合后分辨,發(fā)現(xiàn)其中有三家供應(yīng)商所供粉煤灰有氨味。取11 月24 日生產(chǎn)的安定性合格熟料,按照20%的摻量分別摻加不同供應(yīng)商的粉煤灰檢測水泥安定性,結(jié)果見表1,摻加不同比例11 月24 日PCFMH粉煤灰的水泥安定性檢測結(jié)果見表2。

從表1 可見:編號1~3 樣品摻加了20%的有氨氣味的粉煤灰,水泥安定性不合格,試餅法均潰裂,雷氏夾膨脹值遠大于5 mm的合格判定限值;編號4 樣品摻加了20%的沒有氨氣味的粉煤灰,該樣品安定性合格;編號5 樣品檢測時加入1 mL氨水,試餅有變形,雷氏夾膨脹值為6 mm,大于5 mm的合格判定限值。綜合分析,NH3含量超標是引起水泥安定性不合格的主要因素。

從表2 可見,在安定性合格熟料中摻加不超過10%的有氨味的粉煤灰,水泥雷氏夾膨脹值均小于5 mm的合格判定限值,水泥安定性合格,說明通過減少有氨味的粉煤灰摻加量,可以改善水泥安定性。

2.3 安定性不合格水泥與正常水泥混合后的安定性檢測

從水泥庫頂取安定性不合格水泥和正常水泥按一定比例混合,測定混合水泥安定性,結(jié)果見表3。

從表3 可見,采用安定性合格水泥和因氨含量超標的不合格水泥,按照一定的比例搭配,不合格水泥比例不超過80%就可保證混合水泥的安定性合格,為因氨含量超標導(dǎo)致安定性不合格的水泥處置提供了一種方法。

2.4 水泥中氨含量限值的研究

采用DTFMH粉煤灰和正常熟料按一定配比配制水泥,安定性測定結(jié)果見表4。

檢測DTFMH粉煤灰,其氨含量為0.060%,f-CaO含量為1.45%。結(jié)合表4 試驗結(jié)果,水泥中粉煤灰摻加量超過9%時,水泥安定性不合格,可推測出水泥中氨含量限值在54 ppm。小于該限值,對水泥安定性沒有影響。

2.5 不同放置時間對水泥安定性的影響

由于粉煤灰中的氨含量引起水泥安定性不合格的機理尚未完全掌握,如何處置該安定性不合格水泥?我們采取每天從庫頂取樣檢測,不合格水泥所在庫每天開庫頂收塵風機,將水泥中氨排出。不同放置時間水泥安定性檢測結(jié)果見表5。

由表5 可見,隨著放置時間的延長,水泥雷氏夾膨脹值總體呈下降趨勢,說明隨著水泥中氨的逃逸,氨對水泥安定性的影響程度在下降。

粉煤灰中氨含量對水泥安定性影響的機理探討

大家知道,通常引起水泥安定性不合格的因素主要有:f-CaO、MgO、SO3,其主要機理均是水化產(chǎn)物體積膨脹所致。粉煤灰中的氨是如何影響水泥安定性不合格的呢?

根據(jù)火電廠脫硝工藝流程,粉煤灰收集主要在脫硝系統(tǒng)之后,因此,如果脫硝過程中氨水(或尿素)加量偏多,氨逃逸控制值偏高(一般電廠控制不大于3 ppm),就會導(dǎo)致粉煤灰中氨含量偏高。粉煤灰中的氨存在形式可能有:NH3、NH4+。根據(jù)水泥水化機理,其水化產(chǎn)物中含有大量的Ca(OH)2,并且釋放出大量的熱量,在水化過程中,吸附在水泥中的NH3 遇熱揮發(fā),在揮發(fā)過程中造成水泥體積膨脹,其機理和加氣劑類似。

對于NH4+,則會發(fā)生如下化學(xué)反應(yīng):NH4 ++OH-=NH3 ↑+H2O

粉煤灰氨含量的檢測方法

4.1 測定原理

試樣溶液以甲基紅為指示劑,用鹽酸標準滴定溶液滴定至終點。

4.2 試劑和材料

試驗所用試劑和水,在沒有注明其他要求時,均指分析純試劑和GB/T 6682 三級水。

試驗中所需標準溶液、制劑和制品,在沒有注明其他要求時,均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603規(guī)定制備。

0.5 mol/L鹽酸標準滴定溶液。

0.1%甲基紅指示液。

4.3 設(shè)備

一般實驗用儀器:100 mL錐形瓶,500 mL燒杯,50 mL滴定管,百分之一天平等。

4.4 NH3含量的測定

稱取100 g粉煤灰樣品,置于500 mL燒杯中,加入100 mL蒸餾水,用玻璃棒均勻攪拌后,立即進行過濾,濾液置于100 mL塞錐形瓶中,加2~3 滴0.1%甲基紅指示液,用0.5 mol/L鹽酸標準滴定溶液滴定至溶液呈紅色。

4.5 計算及結(jié)果

氨水(NH3)含量按下式計算:X——氨水的質(zhì)量百分含量,%;

V——鹽酸標準滴定溶液的體積,mL;

c——鹽酸標準滴定溶液的濃度,mol/L;

m——試樣質(zhì)量,g;

0.017 03——與1.00 mL鹽酸標準滴定溶液[c(HCl)=1.000 mol/L]相當?shù)囊钥吮硎镜陌钡馁|(zhì)量。

結(jié)論1)粉煤灰中氨含量超標會導(dǎo)致水泥安定性不合格,根據(jù)初步試驗的結(jié)果,水泥中氨含量限值為54 ppm。關(guān)于水泥中氨含量限值,僅僅做了一組試驗,感興趣的企業(yè)可以進行更加深入的研究。

2)隨著環(huán)保要求的日益嚴格,目前供應(yīng)市場的粉煤灰大多為脫硝灰,因此,在粉煤灰質(zhì)量驗收中,應(yīng)該增加氣味性檢測和氨含量檢測兩個指標,并且根據(jù)企業(yè)實際,設(shè)置合理的控制指標,提高脫硝粉煤灰的資源化利用水平。經(jīng)過摸索,筆者所在公司對粉煤灰氨含量的控制指標設(shè)定為≤0.010%。

3)作為火電廠,實施脫硝過程中,要加強脫硝工藝環(huán)節(jié)的管理,密切關(guān)注氨逃逸檢測值的變化,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。通過實施日常監(jiān)控和維護管理,實施技術(shù)改進,在保證煙氣NOx滿足環(huán)保要求的前提下,降低氨水或尿素等脫硝劑的使用量,降低脫硝成本,提高脫硝效率,減少對設(shè)備的腐蝕,確保生產(chǎn)設(shè)備穩(wěn)定高效運行。

4)國家環(huán)境管理部門和相關(guān)行業(yè)協(xié)會,要高度重視脫硝過程中產(chǎn)生的二次污染,從項目建設(shè)初期就研究推廣低NOx排量的設(shè)備設(shè)施和新技術(shù)。

來源:中國水泥備件網(wǎng)微信公眾號(關(guān)注查詢更多資訊)

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