技術(shù) | 煤立磨袋除塵器壓差高的快速處理措施
1 出 現(xiàn) 問 題 與 分 析
某公司5000 t/d生產(chǎn)線于2010年10月投產(chǎn)運(yùn)行, 配置一臺煤立磨供回轉(zhuǎn)窯用煤,煤立磨的袋除塵器 型號LPMM一2×1OD,處理煙氣量180000 ㎥/h,允許 最大操作壓力一1600 Pa,人口含塵濃度≤700 g/N㎥, 出口含塵濃度≤30 mg/N㎥,設(shè)備阻力<1 500 Pa,最大1800 Pa,清灰氣源壓力0.4~0.6 MPa,風(fēng)室總計(jì)20個,每個室144條濾袋,總計(jì)2880條濾袋。每年煤立磨袋除塵器壓差都會多次出現(xiàn)偏高現(xiàn)象,導(dǎo)致煤立磨無法正常運(yùn)行,只能停磨查找原因,待問題解決后才能開啟煤立磨,影響生產(chǎn)。導(dǎo)致除塵器壓差長期偏高的原因?yàn)椋好}沖閥膜片損壞。當(dāng)脈沖閥膜片損壞后,大量壓縮空氣就會一直從損壞的膜片處通過, 致使整個袋除塵器壓縮空氣壓力不足,濾袋上邊的積煤無法得到有效地反吹振動,除塵器壓差大幅度增加。
由于脈沖閥膜片損壞以后,崗位人員不能用肉眼找出是哪個室膜片損壞,只能將耳朵貼在脈沖閥上仔細(xì)聽才能模糊地判斷。一旦判斷錯誤,處理時間較長,將會導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯大幅度減產(chǎn),甚至因?yàn)闆]有煤粉造成回轉(zhuǎn)窯止料。
2 改 造 措 施
每個水泥企業(yè)都經(jīng)歷過煤立磨袋除塵器壓差偏高現(xiàn)象,且都無法真正得到有效處理,即使使用進(jìn)口膜片,但終究還是會出現(xiàn)損壞,導(dǎo)致壓差偏高。既然無法從根本解決,那么只能在保證回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量穩(wěn)定的前提下,縮短處理時間。為快速準(zhǔn)確查找袋除塵 器膜片損壞位置,降低膜片損壞幾率,工作人員進(jìn)行了以下改造。
1) 嚴(yán)格控制采購流程,防止出現(xiàn)偽劣產(chǎn)品,保證 膜片產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān),降低膜片損壞幾率。
2) 在煤立磨袋除塵器脈沖閥管道上安裝一套自動檢測系統(tǒng),當(dāng)袋除塵器任何一個風(fēng)室脈沖閥膜片出現(xiàn)損壞后,可以自動檢測出具體是哪個風(fēng)室脈沖閥膜片正在漏氣、損壞。同時現(xiàn)場崗位人員可以快速解決問題。
具體操作如下:在袋除塵器每一個風(fēng)室脈沖閥前面安裝一個手動球閥,后面安裝一個壓力表(量程0~0.6 MPa)和手動球閥(見圖1)。
當(dāng)煤磨袋除塵器任何一個脈沖閥膜片損壞以后,壓縮空氣就會出現(xiàn)泄漏(一般泄漏壓力在0.05~0.15 MPa之間),經(jīng)過脈沖閥下游管道壓力表檢測,若管道內(nèi)壓縮空氣壓力 ≥0.05 MPa,且壓力檢測時間≥10s,那么現(xiàn)場新增的自動檢測控制箱上就會顯示報(bào)警,即可確定脈沖閥膜片損壞位置。現(xiàn)場崗位人員根據(jù)控制箱上的報(bào)警,手動關(guān)閉損壞的脈沖閥前、后手動球閥,報(bào)警消失。此時可以開啟煤立磨,在煤立磨正常運(yùn)行期間快速更換損壞的脈沖閥膜片,更換完畢后,打開脈沖閥前后兩個手動球閥,恢復(fù)袋除塵器脈沖閥正常運(yùn)行。
由于關(guān)閉一個風(fēng)室的反吹,再開啟煤立磨,會使 除塵器的壓差提高,但是經(jīng)過試驗(yàn)證明,壓差由正常 值提高約267 Pa,短時間內(nèi)對除塵器不會造成太大損壞。
3 改 造 效 果
20個風(fēng)室改造所需材料費(fèi)41380元,人工費(fèi)7200元,合計(jì)48580元。經(jīng)過改造后,袋除塵器膜片損壞率大大降低,同時當(dāng)膜片損壞以后,可以快速查找具體位置,縮短處理事故時間,保證回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行。此項(xiàng)改造簡單易操作。
作者:張中國
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