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技術 | 空氣輸送斜槽節能改造及優化

來源:《谷祁連山水泥有限公司》 發布日期:2019/11/14 編輯:徐展迪
核心提示:空氣輸送斜槽節能改造及優化

由于空氣輸送斜槽在輸送物料的過程中沒有運動的零件,所以與同功率的膠帶輸送機、螺旋輸送機、刮板輸送機相比,具有磨損少、易維護、耗電少、用材省、無噪音、密閉好、構造簡單、操作安全可靠,同時易于改變方向,能多點進料和卸料等優點,因此,近年來已被許多企業廣為采用。但在使用過程中由于設計及使用不當,極易出現堵料現象,某公司針對空氣輸送斜槽堵料的原因進行分析及改造處理,這一問題已徹底解決,年節約電費13萬元,現將解決過程總結如下,以供同行參考。


1、斜槽節能改造


通過分析得出,空氣斜槽的用風量與斜槽的寬度、長度及單位面積耗氣量有關,單位面積耗氣量通常取1.5~3m3/(m2·minˉ1)(相當于可靠系數),通過現場觀察取1.4m3/(m2·minˉ1)也能正常輸送物料而不堵。但以往的觀念認為風機風量越大,輸送能力越大,導致公司的空氣斜槽風機選型都偏大,能耗高,部分斜槽用1臺風機就能滿足要求而實際使用2臺甚至3臺,4kW風機就滿足要求而實際使用7.5kW甚至11kW。


通過改造及置換,共拆除7.5kW風機9臺,置換4kW風機6臺,停用11kW風機1臺,水泥粉磨工序可節省電耗52kW,按年45%運轉率,每年可節約費用102492元。水泥包裝工序節省電耗12KW,按年運轉率65%運轉率,每年可節約費用34164元,合計每年節約電費136656元。為降低改造成本,所用的風機均為現有拆除的小功率風機,鋼材及配件費用1萬元,人工費3萬元,4個月即可收回成本。


2、斜槽堵料原因分析及處理


2.1 輸送能力不足導致堵料


由于公司2016年實施的《#2水泥磨新增輥壓機系統節能減排改造》項目設計臺時為230t/h(以P·042.5為基準), 通過后期的優化及改造,生產P·042.5水泥臺時280 t/h,生產P·032.5水泥臺時最高可達到320t/h。造成臺時超過300t/h時出現堵料現象,前期我們采取的措施是增加了一臺4kW風機,在出料口增加壓縮空氣,但沒有解決問題,由于堵料只能采取用錘敲打斜槽殼體的措施,導致斜槽殼體向內凹陷,越凹陷越是容易堵料,這樣形成惡性循環。后來采取增加斜槽斜度,將輥壓機人磨斜槽由7°增加至11°成品入庫斜槽由6°增加至8°,徹底解決了由于輸送能力有限導致的堵料現象。


2.2 結構不合理導致堵料


空氣輸送要盡量避免物料的對沖、高空垂直入料及連續拐彎,由于以上不合理結構會使物料形不成初速度而造成堵料。公司對以上結構存在問題的處理方法如下:


(1)成品斜槽減少物料對沖改造,將原來的“T型”改為“Y型”,見圖1。

(2)入磨斜槽拐彎較多,形不成初速度造成物料堆積而堵料,通過改造減少斜槽轉彎2處,見圖2。

3、結論


斜槽風機輸送能力與斜槽寬度、斜度、物料性能有關。風機風量過大造成能耗上升及漏灰,公司通過對空氣斜槽風機的改造優化,每年節約電耗13萬元,取得預期效果??諝庑辈蹜M量減少或避免物料對沖及斜槽連續拐彎,避免高落差垂直人料,通過對斜槽結構改造,運行一年未發生堵料現象。



來源:《谷祁連山水泥有限公司》


作者:陳梁,史少平,徐明玉,蔣國平


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