爆乳2把你榨干哦ova在线观看-人妻VA精品VA欧美VA-国产乱色精品成人免费视频-精品久久久噜噜噜久久久

您當(dāng)前的位置:備件網(wǎng)首頁(yè) > 技術(shù)干貨 > 正文

技術(shù) | 降低水泥窯減排NOx氨水用量的幾點(diǎn)措施 中國(guó)水泥備件網(wǎng) 5月30日

來源:《冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司》 發(fā)布日期:2019/11/20 編輯:徐展迪
核心提示:降低水泥窯減排NOx氨水用量的幾點(diǎn)措施 中國(guó)水泥備件網(wǎng) 5月30日

某公司2號(hào)窯于2011年1月投產(chǎn)運(yùn)行,配置五級(jí)雙系列預(yù)熱器和在線型分解爐。公司為滿足環(huán)保要求,降低NOx排放濃度,相繼進(jìn)行了分解爐分級(jí)燃燒改造以及采用了SNCR脫硝系統(tǒng),氨水噴槍布置在分解爐鵝頸管出口位置,氨水濃度為20%。


我們對(duì)分解爐進(jìn)行分級(jí)燃燒改造后,窯尾煙囪的氮氧化物排放濃度下降比較明顯,但仍然不能滿足NOx排放濃度低于260mg/m3的河北省環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),僅僅依靠分級(jí)燃燒還不夠,必須噴人氨水才能達(dá)標(biāo)。SNCR脫硝系統(tǒng)剛投入運(yùn)行時(shí)氨水用量較大,噸熟料氨水耗用量高達(dá)5kg。因此,研究怎樣降低氨水用量對(duì)公司非常急迫。本文就公司2號(hào)窯降低脫硝成本的措施及心得進(jìn)行介紹。


1、2號(hào)窯采用的NOx減排技術(shù)


目前分級(jí)燃燒、SNCR、SCR等NOx減排技術(shù)較為成熟的技術(shù),公司采用了前兩項(xiàng)。

SNCR是一種選擇性非催化還原脫硝技術(shù),不使用催化劑,在爐膛內(nèi)適宜溫度處噴人氨基還原劑,與廢氣中有害的NOx反應(yīng)生成無害N₂O和H₂0,從而去除煙氣中的氮氧化物。由于沒有催化劑,脫硝還原反應(yīng)的溫度比較高,并有一定的反應(yīng)溫度區(qū)間,反應(yīng)的窗口溫度為850~1000℃。在該溫度區(qū)間內(nèi),氨選擇性地還原煙氣中的NOx,主要反應(yīng)為NH₃+NOx→N₂+H₂O。當(dāng)溫度過高,超過反應(yīng)溫度窗口時(shí),氨就會(huì)被氧化成NOx:NH₃+O₂→NOx+H₂O


SNCR系統(tǒng)主要由還原劑儲(chǔ)存和輸送、計(jì)量、噴射及霧化等組成,見圖1。

分級(jí)燃燒技術(shù)分為燃料分級(jí)燃燒和空氣分級(jí)燃燒,公司采用了分解爐燃料分級(jí)燃燒技術(shù),主要是利用分級(jí)燃燒的方法在水泥窯分解爐的錐部形成一種缺氧燃燒的環(huán)境,產(chǎn)生一個(gè)局部的一氧化碳還原區(qū)域,以利用其產(chǎn)生的CO、H₂等還原劑和水泥窯煙氣中的氮氧化物發(fā)生還原反應(yīng),把氮氧化物還原成無污染的氮?dú)狻?


2、降低氨水用量的幾點(diǎn)措施


為降低氨水用量,降低脫硝成本,我們采取了以下多項(xiàng)措施。


(1)降低窯頭煤使用量,改善過燒情況,降低窯尾溫度。在摻雜著黃塊的情況下熟料仍能合格甚至過燒,可見熟料的過燒程度是相當(dāng)嚴(yán)重的,窯頭煤有很大的下降空間,因此決定將頭煤由11 t/h降低至10.5 t/h。頭煤用量降低后,窯臺(tái)時(shí)未受到影響,窯電流由900A以上降低至700A左右,熟料外觀得到好轉(zhuǎn),黃塊減少。


(2)降低分解爐溫度,降低分解率,減少預(yù)熱器結(jié)皮,降低窯尾溫度。分解爐出口溫度由895℃降至875℃,入窯生料分解率由原來的95%以上降低到92%左右,仍能滿足要求。


(3)降低高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速。高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速?gòu)?00dmin降到780r/min,在保證煤粉充分燃燒的情況下降低窯尾氧氣含量,增加分解爐錐體的還原氣氛。


(4)對(duì)氨水噴槍霧化情況進(jìn)行逐步排查:定期檢查確定噴槍噴頭有無堵塞;氨水噴槍運(yùn)行一段時(shí)間后,噴槍所在管道周圍就會(huì)出現(xiàn)結(jié)皮,除了及時(shí)清理結(jié)皮外,還要根據(jù)每根噴槍周圍的結(jié)皮厚度對(duì)噴槍插入的深度做相應(yīng)調(diào)整;對(duì)每根噴槍的壓縮空氣壓力進(jìn)行調(diào)整,確保霧化效果良好,目前壓力維持在3~4bar。


(5)調(diào)整三次風(fēng)閥開度:在滿足窯內(nèi)燃燒的情況下,盡量降低窯內(nèi)通風(fēng),加大窯尾煙室及分解爐錐體的還原區(qū)域,經(jīng)過多次開關(guān)嘗試,最終確定擋板開度由原來的30%調(diào)至40%左右時(shí)氨水用量較少。


(6)降低熟料硅酸率,由2.65降低至2.50,液相量增加,對(duì)熟料的易燒性和操作有利,減少了飛砂現(xiàn)象,避免了強(qiáng)制煅燒,降低了NOx的產(chǎn)生。


經(jīng)過以上多項(xiàng)措施的實(shí)施,氨水用量有大幅下降,經(jīng)過調(diào)整后,噸熟料氨水用量降至3.2kg,對(duì)降低脫硝成本、降低排污量起到了積極作用。


3、結(jié)束語(yǔ)


(1)充分利用分級(jí)燃燒,充分發(fā)揮分級(jí)燃燒的作用,調(diào)整措施中三次風(fēng)擋板起著至關(guān)重要的作用,這在第二次調(diào)整后大幅降低氨水用量就可以證明。合理的開度既能保證窯頭煤粉的充分燃燒,又能保證窯內(nèi)產(chǎn)生的NOx在接觸氨水之前被部分還原,從而達(dá)到降低氨水消耗的目的。


(2)控制合理的分解爐溫度,每條窯的分解爐溫度測(cè)點(diǎn)及氨水噴槍的位置不一樣,溫度控制也不一樣,中控操作手法影響很大。通過閱讀有關(guān)書籍,知道脫硝效率與溫度有關(guān)系,但不是直線關(guān)系,其最佳反應(yīng)窗口溫度是950℃。但在水泥窯實(shí)際應(yīng)用中,分解爐溫度一般不會(huì)控制到950℃的高溫,如溫度控制過高,接近950℃時(shí)氨水用量反而會(huì)增加,說明此溫度下NOx的產(chǎn)生量大于被還原量。由此分析,實(shí)驗(yàn)中的反應(yīng)效率溫度不能直接搬到實(shí)際生產(chǎn)中,兩者測(cè)得的溫度使用的工具或受干擾程度不一樣,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可作為參考。故此,公司分解爐溫度控制在875℃時(shí),氨水用量較少。


公司在降低氨水用量上的實(shí)踐證明,優(yōu)先在前端采取預(yù)防和減少NOx的產(chǎn)生,是減少NOx還原劑用量的最有效的方法。筆者呼吁,加快水泥工業(yè)NOx前端控制技術(shù)的研發(fā)和推廣,會(huì)對(duì)企業(yè)帶來立竿見影的經(jīng)濟(jì)效果。


來源:《冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司》


作者:魏紅旗、馮浩、張海英


中國(guó)水泥備件網(wǎng)微信公眾號(hào)(關(guān)注查詢更多資訊)


(本文來源網(wǎng)絡(luò),若涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者來電或來函聯(lián)系!)

相關(guān)推薦 RECOMMENDATION