技術(shù) | 淺析窯筒體產(chǎn)生裂縫的原因及解決方法
為了降低能耗,該廠對5號窯實(shí)施了一系列改造方案,其中與本文事故分析有關(guān)的兩項(xiàng)是:將窯的最高轉(zhuǎn)速提至4.0r/min(改造前最高轉(zhuǎn)速3.1r/min);將窯頭縮口筒體3.5 m長改為直筒,便于砌磚。
5號窯改造工程于2013年4月21日開始至8月20日結(jié)束,8月31日投料試生產(chǎn)成功,至2014年10月已平穩(wěn)運(yùn)行一年多。但2014年10月中旬開始,5號窯筒體32m變徑往窯尾方向20 mm處筒體斷斷續(xù)續(xù)出現(xiàn)高溫約有半個月,最高點(diǎn)峰值達(dá)460 ℃,中控操作員及現(xiàn)場巡檢人員均加強(qiáng)監(jiān)控。10月26日15:48分,巡檢工人發(fā)現(xiàn)窯內(nèi)粉料從筒體裂縫處漏出來。立即停窯處理,避免事故發(fā)生。
從窯筒體外觀看徑向裂開一條長600mm~700mm裂縫,冷窯后,到窯內(nèi)檢查耐火磚情況,窯內(nèi)耐火磚向窯頭方向發(fā)生位移,在窯筒體變徑處約32m整圈都有不同程度縫隙,窯內(nèi)磚縫為徑向長(周長)約800mm,軸向磚縫隙寬60mm,見圖1、圖2。
二
現(xiàn)場觀察后,該公司認(rèn)為,窯筒體產(chǎn)生裂縫的起因在于磚縫的產(chǎn)生。
2.2 筒體裂縫
磚縫形成于何時,不得而知。當(dāng)磚縫形成后,粉料在磚縫內(nèi)隨窯旋轉(zhuǎn)來回沖刷筒體,磚縫所對應(yīng)的筒體長期處于較高溫度下,在窯旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的扭力及剪切力的作用下,出現(xiàn)裂縫。
圖3 焊接完畢增加加強(qiáng)筋修復(fù)后的窯筒體表面
(2)在大修時,在窯內(nèi)原基礎(chǔ)上多增設(shè)一或二道擋磚圈(燒成帶保持10m~20m不設(shè)擋磚圈),減少耐火磚往窯頭方向位移,并在砌筑新磚時,在每道擋磚圈空鼓位置填充耐火泥與耐火纖維棉并壓實(shí),杜絕物料再進(jìn)入空鼓,避免窯內(nèi)磚縫產(chǎn)生,物料進(jìn)入沖刷而磨穿筒體。所焊擋磚圈必須在同一圓心上,不得歪斜。
(3)加強(qiáng)對員工耐火材料施工通用規(guī)程的系統(tǒng)培訓(xùn),提高員工在耐火材料施工過程中的質(zhì)量監(jiān)管能力。每次大中修更換耐火材料時必須指定專人進(jìn)行施工過程質(zhì)量跟蹤,并做質(zhì)量跟蹤記錄,特別是隱蔽工程必須詳實(shí)填寫,以備日后查詢及作為責(zé)任人的處罰依據(jù),促使質(zhì)量監(jiān)督人員提高工作責(zé)任心。
(4)窯更換耐火材料時,必須對擋磚圈及筒體的焊縫和磨損嚴(yán)重的輪帶墊板厚度實(shí)施檢測,排除隱患。
(5)在大修時,須檢查與檢測輪帶與墊板間隙和磨損量,發(fā)現(xiàn)間隙超過允許值時,必須更換墊板或在墊板下加墊薄鐵板,使輪帶與墊板間隙達(dá)到設(shè)計要求。
作者:李光文 馬考紅
來源:《福建水泥股份有限公司煉石水泥廠》
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