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技術 | 聯合粉磨系統生產瓶頸分析及改造

來源:《永登祁連山水泥有限公司》 發布日期:2022/3/9 編輯:張翀
核心提示:聯合粉磨系統生產瓶頸分析及改造

引言


某公司3號水泥磨系統屬聯合粉磨系統,由ф1700×1000輥壓機和ф4.2m×13.5m管磨機組成,管磨機系統為閉路工藝。系統配置主收塵器為AFQD128-2×11氣箱脈沖收塵器,處理風量240000m3/h;配套選粉機為N4000S型選粉機;配套輥壓機主電機為2-900kW。該磨機2019年累計臺時產量為194.03t/h,達到設計值,但與同規格主機配置的水泥粉磨系統相比,存在產量低、工序電耗高的問題。分析認為,系統存在兩個瓶頸:氣箱脈沖收塵器運行壓差大,輥壓機主電機配置功率低,影響著系統能效的發揮。


一、系統基本情況


該粉磨系統主機設備配置見表1,工藝流程見圖1



二、存在的問題


2.1 氣箱脈沖收塵器運行壓差大


3號水泥磨機系統配置的主收塵器為AFQD128-2×11氣箱脈沖收塵器,處理風量240000m3/h,總過濾面積3520m2,總過濾風速1.25m/min。實際運行表明,系統阻力大,進出口壓差(2019年12月3日記錄瞬時值:進口-2404Pa,出口-5021Pa,見圖2)達2600Pa以上;收塵器出口風量為170000m3/h,直接影響收塵器收塵效率和選粉機的分離效率,導致系統臺時產量提高困難。為增加通風量,將主排風機功率配置從原設計的450kW更換至630kW,企圖強制提高系統風量。改造后,系統的裝機功率增加了,水泥的粉磨電耗上去了,強制提高系統風量的目的卻以失敗告終,實際通風量并未發生明顯變化。



2.2 輥壓機主電機配置功率低


輥壓機配置為CDG170-100,電機配置為2×900kW,較同類型一般配置2×1000kW明顯偏小,輥壓機做功效率較好,在正常運行生產時,輥壓機主電機電流卻頻繁超出額定電流,被迫減產減壓運行(見圖3)。


三、改造優化措施


3.1 提高輥壓機電機功率


經充分核算,對比同類型輥壓機電機配置,為徹底消除輥壓機超電流過載跳停問題,將輥壓機電機功率配置從2×900kW改為2×1000kW,從而提高額定電流,有利于充分發揮輥壓機預粉磨作用,提高系統的整體效能。


3.2 收塵器的改造優化


在現有主機設備不發生大的改造的前提下,提出了收塵器的優化指標:收塵器處理風量250000m3/h,過濾風速<0.85m/min;出口煙氣排放濃度≤20mg/m3,設備運行阻力≤1500Pa。


具體實施方案為:保留原氣箱脈沖收塵器的殼體,拆除頂蓋及內部件,加固鋼支架。為滿足過濾面積增加需求(總過濾面積由3520m2增加至5200m2),同時充分利用拆除后的空間,增高了中箱體的高度,將濾袋長度由原3060mm增加至6000mm。清灰方式由氣箱噴吹結構改為離線行噴吹結構,更換原22套提升系統,提升閥板改為方形提升閥板(為保證通風面積)。改造后收塵器的詳細參數見表2


表2 改造后收塵器的技術參數



四、結束語


改造后,2020年累計系統臺時211.34t/h,與改造前相比提高了17.31t/h;累計工序電耗為34.44kWh/t,比改造前降低了1.45kWh/t。實踐證明,針對該粉磨系統瓶頸問題采取的改造措施有效,系統臺時提升明顯,粉磨工序電耗有所降低。但該系統的確還有進一步優化的空間,比如,輥壓機預粉磨系統有部分成品處于內循環狀態,如能分選出來,臺時產量將進一步提升,水泥單位能耗會進一步降低。


作者:尚再國,韓博文,何俊秀,吳亮

來源:《永登祁連山水泥有限公司》

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