技術丨FGM96-9袋式收塵器下部螺旋輸送機改造
某公司袋式收塵器型號:FGM96-9,處理風量:51000m3/h,氣體溫度:120℃,含塵濃度(標況下):入口<1000g/m3,出口<30mg/m3,過濾面積:864m2,過濾風速:<1m/min,壓力損失1500~1700Pa,清灰用壓縮空氣:氣量0.9m3/min,壓力0.5~0.7MPa,氣缸脈沖閥:0.018kW/只,氣缸:0018kW/只。螺旋輸送機型號為LS500,除塵器收集的粉料通過螺旋輸送機到下料口,通過回轉下料器輸送到提升機。在使用過程中螺旋輸送機吊軸承損壞頻繁,造成電機跳停,如果發現不及時下部料倉堆積大量粉料,將影響除塵器效果。如回轉下料器故障不下料,還會導致螺旋輸送機葉片或軸承等部件損壞。為徹底解決這些問題,提高袋式除塵的除塵效果和螺旋輸送機的可靠性,經過專業技術人員的溝通和研判,決定對袋式除塵器的下部進行改造,將螺旋輸送機拆除,下部改為斜槽,將回轉下料器改為重錘式翻板閥。
2.1 收塵器改造前的下部結構
如圖1所示,袋式收塵器灰斗下部通過法蘭連接螺旋給料機,螺旋輸送機主要由驅動電機、減速機、聯軸器、內部螺旋、軸承和密封等組成。輸送機在系統反吹易造成粉塵瞬間泄露,長期運轉時會造成密封失效、軸承損壞,導致電機跳閘,螺旋堵料,粉塵泄露和維修都會造成現場環境污染。尾部下端連接的回轉下料器,起到下料和密封氣體作用,由于經常出現葉輪卡死或下料不暢,在原基礎上將其改為重錘式翻板閥使其故障率有所降低。但是由于螺旋輸送機的故障多,輸送粉料不正常,另外翻板閥進出料口較小,還是無法徹底解決物料輸送和下料問題。
圖1 原收塵器下部結構
2.2 收塵器改造后的下部結構
如圖2所示,將袋式收塵器下部螺旋輸送機拆除并制作傾斜的收集料斗,四周配做法蘭,角度不小于30°,方便粉料收集,然后根據法蘭制作斜槽,與上部采用法蘭連接,保證密封嚴實,在斜槽的高點設置進風管,在收塵器工作時開啟通風,為了防止粉塵在底部粘接,斜槽表面可以鋪設PV板。原回轉下料器或翻板閥也拆除,在斜槽的下部設置重錘式翻板閥,在翻板閥上部留有足夠的空間,當物料堆積量達到一定的重量時,重錘式翻板閥打開卸料,物料卸完后自動關閉翻板閥,同時保證了鎖風效果。改造后的收塵器下部結構,全部封閉式連接,沒有漏灰點,無動力的輸送斜槽和重錘翻板閥既安全可靠又節約了能源。
圖2 改造后的收塵器下部結構
經過改造后的袋式收塵器下部螺旋給料機和回轉下料器,徹底消除了此處頻繁出現的故障,法蘭連接密封性好,解決了漏灰問題,保證了環境的清潔和設備的安全有效運行,為公司節約了大量的維修費用和運行的電費。經過測算,公司共4臺收塵器,螺旋給料機功率為5.5kw,回轉卸料器功率為2.2kw,風機功率為2.2kw。按120萬t水泥(運行7300h),可節約電費8萬元/年,整體效果良好。
作者:程波1,肖丙華1,張自飛2
來源:《1華沃(山東)水泥有限公司;2鉅力國際工程(南京)有限公司》
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