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技術(shù) | 剛果(布)3000t/d水泥生產(chǎn)線調(diào)試問題分析及解決措施

來源:《中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司(南京)》 發(fā)布日期:2022/5/19 編輯:張翀
核心提示:剛果(布)3000t/d水泥生產(chǎn)線調(diào)試問題分析及解決措施
一、Dangote剛果(布)3000t/d水泥生產(chǎn)線概況


Dangote剛果布3000t/d水泥生產(chǎn)線位于剛果(布)首都布拉柴威爾和海港城市黑角幾乎正中間的Madingou,距離剛果(布)最大的兩個(gè)城市首都布拉柴威爾和海港黑角均約在300km。該地區(qū)常年氣溫在18~30℃,一年有兩個(gè)雨季兩個(gè)旱季,降雨量極為充沛。該項(xiàng)目于2014年6月開工建設(shè),2017年7月點(diǎn)火投產(chǎn)。生產(chǎn)線主要配置情況見表1,另外,包裝系統(tǒng)配備3臺(tái)120t/h包裝機(jī)以及6臺(tái)自動(dòng)裝車機(jī)。


表1 生產(chǎn)線主要配置



2016年10月調(diào)試人員進(jìn)場(chǎng)調(diào)試,同年11月5日石灰石破碎機(jī)首次帶料試車成功。2017年5月17日總降受電運(yùn)行,6月15日生料磨系統(tǒng)首次帶料運(yùn)行,7月6日煤磨系統(tǒng)帶料運(yùn)行,7月8日回轉(zhuǎn)窯點(diǎn)火,7月1413回轉(zhuǎn)窯投料運(yùn)行,7月21日水泥磨帶料運(yùn)行,8月7日包裝系統(tǒng)帶料運(yùn)行成功。


二、調(diào)試中問題的分析及解決措施


2.1 長(zhǎng)皮帶跑偏問題


分析長(zhǎng)皮帶跑偏問題原因主要是托輥位置調(diào)整不合適和皮帶配重沒有添加到位。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,現(xiàn)場(chǎng)提出了針對(duì)性的解決措施根據(jù)圖紙及廠家要求,針對(duì)性的對(duì)托輥進(jìn)行了系統(tǒng)調(diào)整;經(jīng)過周密計(jì)算,對(duì)長(zhǎng)皮帶配重進(jìn)行了合理添加。長(zhǎng)皮帶部分托輥為可升降托輥,經(jīng)過調(diào)整之后,長(zhǎng)皮帶達(dá)到并滿足了生產(chǎn)需求,跑偏問題得以解決。


2.2 長(zhǎng)皮帶反復(fù)跳停問題


(1)運(yùn)行過程中跑偏和拉繩信號(hào)突然出現(xiàn),出現(xiàn)跳停。


(2)運(yùn)行過程中沒有跑偏拉繩等報(bào)警信號(hào),出現(xiàn)綜合報(bào)警,長(zhǎng)皮帶跳停。


(3)運(yùn)行過程中突然出現(xiàn)跳停,并無任何報(bào)警信號(hào)。


針對(duì)第一種情況,運(yùn)行過程中跑偏和拉繩信號(hào)突然出現(xiàn)的問題,現(xiàn)場(chǎng)逐個(gè)對(duì)跑偏拉繩進(jìn)行了排查,發(fā)現(xiàn)因時(shí)間較長(zhǎng),當(dāng)?shù)靥鞖鈽O度潮濕,空氣濕度相當(dāng)大,部分電路板及開關(guān)損壞,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了更換,解決了問題。


針對(duì)第二種情況,現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)過反復(fù)的試車檢查核對(duì)確認(rèn),發(fā)現(xiàn)中控允許啟動(dòng)信號(hào)到現(xiàn)場(chǎng)電器柜的DP線受到短時(shí)間的干擾,導(dǎo)致允許啟動(dòng)信號(hào)丟失,長(zhǎng)皮帶跳停。發(fā)現(xiàn)問題后在電器柜加了屏蔽之后,問題得以解決。


針對(duì)第三種情況,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了反復(fù)的試車檢查,試車的同時(shí),對(duì)長(zhǎng)皮帶的各個(gè)信號(hào)安排專人監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)突然跳停,是因?yàn)樵陂L(zhǎng)皮帶在運(yùn)行過程中,PLC發(fā)出了停機(jī)的指令。分析原因,再通過各項(xiàng)設(shè)備數(shù)據(jù)的比對(duì),發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)皮帶的減速機(jī)軸承溫度保護(hù)值設(shè)置偏低,前期試車過程中由于氣溫不太高,問題并沒有暴露,重新設(shè)置保護(hù)參數(shù)之后,問題得以解決。到目前為止長(zhǎng)皮帶在生產(chǎn)過程中得以連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。


2.3 堆場(chǎng)堆取料機(jī)問題


(1)堆料過程中出現(xiàn)皮帶托輥夾皮帶的情況,圖1。針對(duì)該情況,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)托輥形式進(jìn)行了改進(jìn),見圖2。改進(jìn)之后運(yùn)行效果良好。



(2)堆場(chǎng)石灰石取料機(jī)振動(dòng)大。現(xiàn)場(chǎng)做了相應(yīng)的修改和加固。


石灰石取料機(jī)行走機(jī)構(gòu)與大梁連接,低端行走機(jī)構(gòu)與主梁為可活動(dòng)的萬向連接方式,這種方式能夠減輕取料機(jī)工作時(shí)的振動(dòng)。但在現(xiàn)場(chǎng)取料機(jī)在工作運(yùn)行中,振動(dòng)被萬向連接吸收的同時(shí)振動(dòng)量傳遞給了低端行走機(jī)構(gòu),取料機(jī)工作時(shí)低端行走機(jī)構(gòu)左右大幅度晃動(dòng),輪子與軌道歪斜行走,長(zhǎng)期運(yùn)行存在取料機(jī)低端行走機(jī)構(gòu)有倒下的設(shè)備安全風(fēng)。針對(duì)這個(gè)問題,現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)接處進(jìn)行了更改,萬向聯(lián)接換成了鋼性聯(lián)接。更改后取料機(jī)運(yùn)行整體振動(dòng)加大,刮板機(jī)與料耙同時(shí)啟動(dòng)時(shí),取料機(jī)的振動(dòng)變成整體抖動(dòng),抖動(dòng)同時(shí)行走輪軸承座帶動(dòng)外殼體成波浪型彎曲,完全無法運(yùn)行。


現(xiàn)場(chǎng)對(duì)取料機(jī)抖動(dòng)問題查找原因,單開刮板機(jī)時(shí)取料機(jī)為振動(dòng)狀態(tài),可以長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行。單開料耙在小車往復(fù)運(yùn)動(dòng)的行程頂端給油瞬間有振動(dòng),可長(zhǎng)期運(yùn)行,兩者單獨(dú)運(yùn)行都沒有抖動(dòng)現(xiàn)象。通過兩者振動(dòng)量的對(duì)比,判斷振動(dòng)源主要來自刮板機(jī)。


現(xiàn)場(chǎng)觀察刮板機(jī)問題:①驅(qū)動(dòng)輪有磨損,經(jīng)過測(cè)量驅(qū)動(dòng)齒面有1~1.5mm磨損量,運(yùn)行中刮板鏈與驅(qū)動(dòng)脫開時(shí)有掛齒現(xiàn)象。②刮板機(jī)工作中,刮板機(jī)驅(qū)動(dòng)部分和刮板運(yùn)行部分兩者力量是相對(duì)的。驅(qū)動(dòng)部分基座固定在高端行走的殼體上,刮板運(yùn)行部分的支撐力量在取料機(jī)大橫梁上,運(yùn)行中的相對(duì)力量會(huì)集中在大梁和高端行走機(jī)構(gòu)之間的薄弱地方。


于是采取對(duì)驅(qū)動(dòng)齒緣相互對(duì)調(diào)形成新的齒面,對(duì)取料機(jī)高端行走殼體加筋,刮板機(jī)驅(qū)動(dòng)基座與取料機(jī)之間加斜撐和減少行走料耙下行時(shí)行走速度的措施。


經(jīng)過對(duì)刮板機(jī)的調(diào)整,單機(jī)試車振動(dòng)明顯減小,之后聯(lián)動(dòng)試車沒有抖動(dòng)現(xiàn)象,只是在料耙來回走動(dòng)給油瞬間有小晃動(dòng)然后消失。從現(xiàn)場(chǎng)來看取料機(jī)抖動(dòng)現(xiàn)象主要來自刮板機(jī)驅(qū)動(dòng)輪齒,仔細(xì)觀察輪齒會(huì)發(fā)現(xiàn)輪齒兩圓弧交接處有凸起,刮板機(jī)脫鏈時(shí)鏈板的滾輪被輪齒上的凸起部分掛住,鏈板滾輪是強(qiáng)行脫開,在脫開的同時(shí)引起有規(guī)律的振動(dòng),這種振動(dòng)會(huì)隨著鏈輪磨損和刮板機(jī)松緊度而形成正比例加劇。現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備對(duì)驅(qū)動(dòng)輪凸起部分進(jìn)行了打磨處理。經(jīng)過上述系列調(diào)整和處理之后,石灰石取料機(jī)能滿足生產(chǎn)需求。


2.4 配料站堵料問題


第一次生料磨開機(jī)運(yùn)行期間,剛剛開始投料,配料站出現(xiàn)嚴(yán)重的堵倉(cāng)現(xiàn)象。生料配料使用了三種原材料:石灰石、黏土、硅土。石灰石倉(cāng)沒有出現(xiàn)堵倉(cāng)現(xiàn)象,黏土水分達(dá)到20%,但是黏土倉(cāng)也沒出現(xiàn)堵倉(cāng)現(xiàn)象,硅土水分達(dá)到26%,且粘度很大,極易沾粘,導(dǎo)致堵倉(cāng)現(xiàn)象嚴(yán)重。由于業(yè)主暫時(shí)沒有其他硅質(zhì)原料替代,生產(chǎn)還得繼續(xù),現(xiàn)場(chǎng)對(duì)進(jìn)料方式做了調(diào)整。硅土倉(cāng)每次進(jìn)料保證在20t以下,且配備清理人員,隨時(shí)準(zhǔn)備對(duì)下料口進(jìn)行清理,并制作了大量的清倉(cāng)工具,確保生產(chǎn)的順利連續(xù)進(jìn)行。


調(diào)整之后雖然暫時(shí)解決了生產(chǎn)連續(xù)的問題,但是同時(shí)帶來了一系列的問題。第一,大大增加了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,占用了較多的人力物力;第二,沒有從根本上解決堵倉(cāng)的問題,問題依舊存在;第三,輔料取料機(jī)運(yùn)行時(shí)間大大加長(zhǎng),每天運(yùn)行時(shí)間超過20h,同時(shí)堆場(chǎng)員工的工作量也急劇增加,同時(shí)導(dǎo)致用于維護(hù)取料機(jī)的時(shí)間急劇減少,輔料取料機(jī)出現(xiàn)狀況可能導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯停機(jī)。


針對(duì)出現(xiàn)的新問題,提出兩條解決建議:第一石灰石破碎機(jī)和輔料破碎機(jī)同時(shí)運(yùn)行,根據(jù)在線分析儀提供的數(shù)據(jù),石灰石和硅土堆混合料堆,減少單獨(dú)用硅土的量;第二,業(yè)主尋找相應(yīng)的硅質(zhì)原料,替代現(xiàn)有的硅土。


第一項(xiàng)措施很快得到落實(shí),配料方案中單獨(dú)用硅土的比例降低到5%以下,用量從最初的25t/h降低到10t/h左右,員工的勞動(dòng)強(qiáng)度得到一定程度緩解。到2017年10月業(yè)主找到了相應(yīng)的硅質(zhì)替代原料,現(xiàn)場(chǎng)相應(yīng)的對(duì)配料方案作出了調(diào)整,由原來的三組份配料改變?yōu)樗慕M份配料,即石灰石,硅土及黏土配料改變?yōu)槭沂ね粒鹿柰良拌F礬土配料。在新的配料方案中新硅土粘度小,且使用比例降低到6%左右,生產(chǎn)過程中采用新硅土和石灰石混合堆料方案,單獨(dú)使用新硅土的比例得到進(jìn)一步降低。


經(jīng)過以上多次綜合調(diào)整,配料站堵倉(cāng)的問題基本解決,員工的勞動(dòng)強(qiáng)度得到了極大降低,輔料取料機(jī)的運(yùn)行時(shí)間得到極大的縮減。堆場(chǎng)到配料站系統(tǒng)走上了良好的運(yùn)行狀態(tài)。


2.5 生料磨反復(fù)跳停及磨機(jī)功率高的問題


生料磨機(jī)首次帶料期間,出現(xiàn)了對(duì)此振動(dòng)跳停現(xiàn)象。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)觀察,發(fā)現(xiàn)每次投料后2min,磨機(jī)振動(dòng)急劇加大,進(jìn)而振動(dòng)跳停。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)投料過程中,排渣皮帶上幾乎沒有排渣料,出磨斜槽內(nèi)出現(xiàn)粗顆粒物料。從而判定,系統(tǒng)用風(fēng)量過大。操作員根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),設(shè)定了循環(huán)風(fēng)機(jī)的風(fēng)門開度,實(shí)際情況表明,風(fēng)量過大。現(xiàn)場(chǎng)對(duì)系統(tǒng)用風(fēng)做出了及時(shí)調(diào)整,循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度從60%降低到43%,投料后運(yùn)行正常。


后續(xù)的生產(chǎn)過程中,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)磨機(jī)功率偏大。磨機(jī)額定功率2640kW,正常投料運(yùn)行工程中磨機(jī)功率達(dá)到2350~2450kW,且細(xì)度在14%~15%(80μm篩余)。后期化驗(yàn)室引進(jìn)90μm篩,相同的生料做生料細(xì)度,篩余在5%左右。現(xiàn)場(chǎng)對(duì)操作參數(shù)作出了相應(yīng)的調(diào)整,生料細(xì)度90μm篩篩余控制10%,磨機(jī)功率降低到2000kW左右。


2.6 預(yù)熱器分解爐側(cè)壁溫度高


回轉(zhuǎn)窯投料運(yùn)行后,崗位巡檢發(fā)現(xiàn)分解爐靠近三次風(fēng)管進(jìn)口側(cè)出現(xiàn)局部高溫現(xiàn)象,外壁測(cè)溫槍測(cè)出溫度最高點(diǎn)達(dá)到220℃,且出現(xiàn)輕微變色。分析原因如下:


(1)原煤品質(zhì)很好,發(fā)熱量在6000x4.18kJ左右,且進(jìn)分解爐煤管位于三次風(fēng)管進(jìn)口附近,三次風(fēng)氧含量充足,該處進(jìn)分解爐煤粉燃燒極為迅速。


(2)分解爐內(nèi)煤粉和生料粉混合不均,造成局部出現(xiàn)高溫。停機(jī)后開門檢查在高溫處內(nèi)壁發(fā)現(xiàn)結(jié)皮。從而證實(shí)在該區(qū)域煤粉和生料混合不均。


對(duì)此采取的措施:


(1)回轉(zhuǎn)窯運(yùn)行過程中剛發(fā)現(xiàn)高溫后,臨時(shí)停機(jī)在分煤器處增加法蘭,減小進(jìn)三次風(fēng)管側(cè)進(jìn)分解爐煤粉管道的通過直徑,由150mm減小到110mm,從而減小分解爐靠三次風(fēng)管側(cè)用煤量。此項(xiàng)措施采取之后局部高溫仍然存在,但是起到了緩解作用。


(2)回轉(zhuǎn)窯停機(jī)之后對(duì)兩個(gè)進(jìn)分解爐煤管位置進(jìn)行了調(diào)整,從中間位置調(diào)整到最上面的位置。


(3)在三次風(fēng)管內(nèi)部,靠分解爐側(cè)砌筑了一道擋墻,調(diào)整改變?nèi)物L(fēng)進(jìn)分解爐方向,強(qiáng)制三次風(fēng)以分解爐切線方向進(jìn)入,增強(qiáng)旋流作用。


以上措施采取之后,回轉(zhuǎn)窯再次開機(jī),現(xiàn)場(chǎng)對(duì)分解爐外壁溫度進(jìn)行了監(jiān)測(cè),外壁溫度均勻,正常生產(chǎn)期間分解爐外壁溫度低于150℃。


2.7 水泥磨斜槽堵塞問題


水泥磨首次投料期間,從大布袋至入庫(kù)提升機(jī)段的斜槽出現(xiàn)嚴(yán)重的堵塞現(xiàn)象,尤其以大布袋下部的斜槽堵塞最為嚴(yán)重。大布袋下面的斜槽有兩列,匯總到一條斜槽進(jìn)入庫(kù)提升機(jī)。斜槽排列方式成側(cè)臥的h形,其中有兩個(gè)900轉(zhuǎn)彎。從開機(jī)投料到調(diào)整正常,因?yàn)樾辈鄱氯膯栴},調(diào)整時(shí)間長(zhǎng)達(dá)2天。每次開機(jī)投料10min內(nèi),斜槽在兩列斜槽的匯合點(diǎn)開始出現(xiàn)堵塞,進(jìn)而從斜槽上部的檢查孔開始噴料。


現(xiàn)場(chǎng)檢查所有的充氣帆布以及現(xiàn)場(chǎng)對(duì)斜槽的充氣管道,充氣閥門進(jìn)行了逐個(gè)排查,沒發(fā)現(xiàn)問題。檢查運(yùn)行期間易堵塞區(qū)域負(fù)壓情況,發(fā)現(xiàn)負(fù)壓偏低,在斜槽交匯處增加了管道聯(lián)通丁字形斜槽,調(diào)節(jié)負(fù)壓。沒有取得效果,開機(jī)后仍然出現(xiàn)堵料現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)把大布袋進(jìn)斜槽溜子與斜槽連接的所有軟連接拆開檢查,發(fā)現(xiàn)斜槽內(nèi)接料板與透氣帆布之間距離過小,物料走到照片圈定位置時(shí),出現(xiàn)梗阻,物料流通不暢。現(xiàn)場(chǎng)決定拆除大布袋進(jìn)斜槽溜子下方的接料板,拆除之后,再?zèng)]有出現(xiàn)堵料現(xiàn)象。


三、結(jié)語(yǔ)


整個(gè)調(diào)試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了一系列的問題,但是在仔細(xì)觀察,認(rèn)真排查,綜合分析之后,采取合適措施后問題得以解決。目前該條生產(chǎn)線運(yùn)行正常,狀況良好。


作者:羅少華

來源:《中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司(南京)》

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