爆乳2把你榨干哦ova在线观看-人妻VA精品VA欧美VA-国产乱色精品成人免费视频-精品久久久噜噜噜久久久

您當前的位置:備件網(wǎng)首頁 > 技術干貨 > 正文

技術 | 水泥輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)技改實例

來源:《智海企業(yè)集團榆次水泥有限公司》 發(fā)布日期:2022/10/21 編輯:張翀
核心提示:水泥輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)技改實例

前言


隨著國家“雙控”政策的逐漸開展實施,某公司現(xiàn)有水泥輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)在水泥制備工序電耗上顯的有點吃力。為了滿足最新出臺的能耗限額指標并結(jié)合平時運行過程中系統(tǒng)暴露出的一些問題,對系統(tǒng)進行了升級改造,最終實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低消耗的目的。


一、系統(tǒng)配置


某公司水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)采用Φ150-90的輥壓機+V型選粉機+組合式選粉機,磨機規(guī)格為Φ3.8×13m+O-Sepa2500選粉機組成的雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。工藝流程如下圖: 


聯(lián)合粉磨系統(tǒng)主要設備及技術參數(shù):



二、粉磨系統(tǒng)運行現(xiàn)狀


受當?shù)厥袌鲂枰撓到y(tǒng)全年生產(chǎn)P.O42.5水泥,臺時產(chǎn)量穩(wěn)定在140t/h,水泥成品質(zhì)量月均值細度45um篩余為9%,比表面積為345㎡/kg,水泥制備工序電耗為36kwh/t。系統(tǒng)臺時產(chǎn)量偏低,制備電耗居于高位,質(zhì)量上與同行相比優(yōu)勢不顯著,全年設備運轉(zhuǎn)率不到80%。系統(tǒng)運行過程中,反映出的問題有以下幾點:


2.1平時運行過程中輥壓機輥縫、壓力、電流波動較大,恒重倉不穩(wěn)定,忽高忽低,存在間歇性的小塌料,經(jīng)常因輥縫差及壓力差大跳停。中控操作員為了能夠使系統(tǒng)連續(xù)運行,采取適當關小進料閥的辦法,導致輥壓機做功不好,系統(tǒng)產(chǎn)質(zhì)量受到影響。


2.2生產(chǎn)過程中306斗提電流波動較大,波動值在150-190A,導致306斗提液偶及尼龍棒頻繁出現(xiàn)故障,影響系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)率。


2.3輥壓機輔機系統(tǒng)用風不匹配,輥壓機上部及各個斜槽端蓋頻繁出現(xiàn)冒灰的現(xiàn)象。


2.4球磨機一倉研磨能力不足,經(jīng)常出現(xiàn)磨音不好及磨頭返料的情況。


三、采取的技改措施


3.1 輥壓機進料裝置的改造


現(xiàn)輥壓機進料裝置為單向控制的流量閥,因單向下料的局限性,導致輥壓機上部料柱發(fā)生偏移,容易造成輥壓機運行參數(shù)的波動,影響擠壓效果,甚至因參數(shù)高于設定值而跳停。此次技改將流量閥單向控制改為雙向控制開度,從而保障了動定輥料壓均勻,避免運行過程中參數(shù)波動而頻繁跳停。


3.2 輥壓機入306下料裝置的改造


輥壓機入306斗提的下料裝置設計偏小,輸送能力不足,輥壓機擠壓后的物料頻繁于此處集聚,無法流暢的進入306斗提,堆積的物料因反向作用力的影響,經(jīng)常性的導致輥壓機做功受阻,306斗提電流也波動較大,影響其安全穩(wěn)定運行。經(jīng)現(xiàn)場測量比對將原設計下料裝置尺寸600/350*200mm,改為750/450*400mm,從而保證輥壓機擠壓后的物料能夠順暢進入斗提進入下一道工序。


3.3 “V”型選粉機進料裝置及內(nèi)部撒料板的改造


原進料裝置為三級臺階式的入料,容易出現(xiàn)物料分散不均勻,從而導致入輥壓機前的物料產(chǎn)生離析現(xiàn)象,粗顆粒多的一側(cè)輥縫、壓力大,細粉料多的一側(cè)輥縫撐不開,影響輥壓機做功。經(jīng)工藝技術人員現(xiàn)場測量計算,決定此次技改將306斗提出來的溜子坡度放緩,并且入口處改為垂直下料的四通溜子,實現(xiàn)均勻下料。V選內(nèi)部撒料板有部分磨損,隨后組織人員進行了補焊及更換,并對撒料板角度重新進行調(diào)整,以改善物料的分散效果,避免離析現(xiàn)象的產(chǎn)生。


3.4 其他應對措施


技改期間,對系統(tǒng)進行了全面的檢查,輥壓機系統(tǒng)315收塵器下部卸料斜槽堵料嚴重,收塵濾袋因物料水份較大,糊袋情況嚴重,這是導致平時運行過程中系統(tǒng)多點冒灰的原因;通過分析入磨斜槽物料的粒徑分布情況,球磨機一倉現(xiàn)配鋼球平均球徑偏大。隨后組織相關人員對315收塵器濾袋及下部斜槽帆布進行了全部更換,并對球磨機一倉進行了清倉,后重新級配。


四、技改后的效果


通過此次技改,聯(lián)合粉磨系統(tǒng)各項運行參數(shù)趨于穩(wěn)定,特別是輥壓機輥縫、壓力、電流及306提升機電流波動甚微,輥壓機做功效率及設備運轉(zhuǎn)率得到大幅提高,系統(tǒng)產(chǎn)質(zhì)量也得到改善,制備工序電耗下降明顯,同時消除了系統(tǒng)技改前的冒灰點,現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生整潔干凈。


技改前后各項數(shù)據(jù)對比如下:



五、總結(jié)


在水泥輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中,著重提高輥壓機做功能力,同時改善V選打散布料的功能,使輥壓機、V選與球磨機三者有效的結(jié)合起來,才能體現(xiàn)出聯(lián)合粉磨的優(yōu)越性。通過技改及運行實踐,P.O42.5水泥臺時產(chǎn)量提高近30t/h,水泥制備工序電耗下降7kwh/t,水泥性能明顯改善,該公司對聯(lián)合粉磨系統(tǒng)進行的技術改造是成功的,為公司實現(xiàn)提產(chǎn)降耗的目標奠定了基礎。


作者:楊天雷

來源:《智海企業(yè)集團榆次水泥有限公司》

微信公眾號:備件網(wǎng)(關注查詢更多資訊)

(本文來源網(wǎng)絡,若涉及版權(quán)問題,請作者來電或來函聯(lián)系!)

相關推薦 RECOMMENDATION