技術(shù)丨回轉(zhuǎn)窯噴煤管的選擇和使用體會(huì)
一、燃燒器的選擇
作為窯用燃燒器,噴煤管在熟料煅燒過程中起著關(guān)鍵的作用,水泥熟料的品質(zhì)、窯的產(chǎn)量、耐為材料的使用周期和壽命、單位熟料熱耗等無(wú)不與噴煤管有著很大的關(guān)系,是水泥生產(chǎn)中的一個(gè)重要工藝參數(shù)。
判斷噴煤管是否優(yōu)異合理,要看它是否能發(fā)揮一次風(fēng)的兩個(gè)主要參數(shù):促進(jìn)燃料與空氣的充分混合;有助于為焰的穩(wěn)定,最終實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的為焰。
①具有足夠大的煤管推力。合理推力的噴煤管不但能使為焰控制合理,高溫區(qū)適當(dāng),延長(zhǎng)窯襯料的運(yùn)轉(zhuǎn)同期,提高熟料質(zhì)量,而且還能降低一次風(fēng)量,大大降低熱耗。
②使一次風(fēng)促進(jìn)燃料與空氣充分混合。一次風(fēng)空氣與燃料在噴嘴處的混合是非常快,與此同時(shí),必須將二次風(fēng)攜帶到一次風(fēng)與燃料的噴射氣流中,被攜帶的速率取決于結(jié)合進(jìn)的一次風(fēng)與燃料噴射流的動(dòng)量與二次風(fēng)動(dòng)量的比例。因此,一次風(fēng)的流量和速度越大,燃料與空氣就混合的越快
③讓一次風(fēng)有助于火焰的穩(wěn)定。火焰形狀由于受煤粉的粒度、灰分成分、揮發(fā)分含量以及噴出速度等影響,當(dāng)火焰在出口速度超過80m/s以上時(shí)很難形成穩(wěn)定火焰,但性能優(yōu)異的燃燒器有足夠的手段確保良好的火焰穩(wěn)定性。關(guān)鍵的技術(shù)是在燃?xì)鈬娮斓那胺叫纬梢粋€(gè)內(nèi)部再循環(huán)區(qū),燃燒的氣體被從為焰的下游拉回來(lái),不斷的點(diǎn)燃進(jìn)來(lái)的新燃料,把火焰穩(wěn)定在噴嘴上。
二、使用案例
永安萬(wàn)年水泥有限公司5000T/D新型干法生產(chǎn)線以無(wú)煙煤為主要燃料,于2010年8月份投料生產(chǎn)。該生產(chǎn)線噴煤管在生產(chǎn)過程中暴露了不少問題:如一次風(fēng)壓小、風(fēng)量偏大等等,在正常生產(chǎn)中為獲得較高的一次風(fēng)推力,旋流風(fēng)基本都是全關(guān),可調(diào)性小,嚴(yán)重制約的窯系統(tǒng)的運(yùn)行,產(chǎn)質(zhì)量、耐火磚的使用壽命均不高。經(jīng)研究決定于2011年9月份檢修過程中更將其換為揚(yáng)州盛旭科技有限公司生產(chǎn)的SXA-5000四通道噴煤管,經(jīng)過1個(gè)多月的生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)試,窯系統(tǒng)的運(yùn)行質(zhì)量有了很大的提高。
1、新舊煤管性能特點(diǎn)比較:
2.運(yùn)行情況比較
3.窯系統(tǒng)能耗指標(biāo)比較
從以上各表可以看出(8月份為改造前,10月份為改造后):
①更換新煤管后,火焰黑火頭短、飽滿,窯內(nèi)煅燒溫度可控性好。
②一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速在風(fēng)壓同為23kpa的情況下,轉(zhuǎn)速降低了10HZ,一次風(fēng)量大幅度減小,使得更多的二次風(fēng)入窯,減少了熱損失,提高了熱效率。
③窯尾溫度降幅較大,窯尾煙室和分解爐縮口結(jié)皮有了明顯改善,由原來(lái)的每班清理3次到現(xiàn)在每班只要清量一次,減少了清煙室結(jié)皮時(shí)對(duì)窯況的影響。
④在入窯生料成分略高、易燒性差時(shí),煅燒也較穩(wěn)定,對(duì)入窯生料成分波動(dòng)適應(yīng)性明顯加強(qiáng)。
⑤窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量有了大幅的提高,C1出口溫度降低了18℃,大大降低了熟料熱耗。
⑥余熱發(fā)電量由原來(lái)的6500kw/h提高到8500kw/h。
⑦主窯皮平整、穩(wěn)定,胴體溫度保持在320℃左右。
4.小結(jié)
總體而言,該燃燒器對(duì)物料適應(yīng)較強(qiáng),煅燒溫度較高,出窯熟料質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)能發(fā)揮理想,對(duì)提高窯系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量起到較大作用。
三、噴煤管調(diào)節(jié)理念
低內(nèi)風(fēng)壓力、高外風(fēng)推力。合理調(diào)整噴煤管內(nèi)、外風(fēng)和中心風(fēng)用風(fēng)比例,加強(qiáng)噴煤管高溫氣體的回流,強(qiáng)化一次風(fēng)的充分混合使煤粉完全燃燒,以得到合理的火焰開關(guān)和長(zhǎng)度。以下就紅窯情況下煤管的調(diào)節(jié)方法作下簡(jiǎn)單介紹:
1、冷卻帶出現(xiàn)紅窯現(xiàn)象配料上可以考慮將硅率降低,操作上應(yīng)著力提高入窯二次風(fēng)溫。可以將一次風(fēng)壓由正常時(shí)的20kPa提高到22kPa,燃燒器內(nèi)流風(fēng)由正常時(shí)70%開度提高到90%,以縮短火焰,適當(dāng)加大窯頭轉(zhuǎn)子秤用煤,保持較高的窯前溫度,并且控制好窯頭壓力在-20Pa~-50Pa,防止其波動(dòng)對(duì)窯口掛窯皮產(chǎn)生不利的影響,及時(shí)清理燃燒器頭部“雪人”,防止火焰分散掃窯皮。降低窯速也會(huì)利于窯口掛窯皮。
2、燒成帶出現(xiàn)紅窯現(xiàn)象配料按正常值控制,保持穩(wěn)定,操作上應(yīng)保持窯況穩(wěn)定為主。可以將一次風(fēng)壓由正常時(shí)20kPa略降低到18kPa左右,適當(dāng)關(guān)小內(nèi)流風(fēng)開度,以延長(zhǎng)煤粉的燃燒時(shí)間,降低火焰峰值,拉長(zhǎng)火焰。適當(dāng)減少窯頭用煤,降低窯內(nèi)熱負(fù)荷,加大分解爐用煤,提高入窯物料的分解率。
3、上過渡帶出現(xiàn)紅窯現(xiàn)象配料上可以將飽和比略降低、鋁率提高,操作上以
窯內(nèi)適當(dāng)拉大風(fēng),掛長(zhǎng)窯皮為主。可以把三次風(fēng)擋板關(guān)小10%~20%;關(guān)小內(nèi)流風(fēng)開度,由正常時(shí)70%降低到60%左右,加大窯內(nèi)通風(fēng),一次風(fēng)壓由正常時(shí)20kPa降低到16kPa~19kPa,拉長(zhǎng)火焰;適當(dāng)降低窯速0.2r/min~0.4r/min,略減產(chǎn)10t/h,適當(dāng)提高分解爐溫度5℃左右,并且保持穩(wěn)定。這樣可以把窯皮掛到30m左右,30m后也會(huì)掛上副窯皮。
當(dāng)然,好的燃燒器也應(yīng)有合理的生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)和精細(xì)的操作技術(shù)才能實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、低耗、穩(wěn)定。
作者:陳永新
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