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技術(shù) | 窯托輪發(fā)熱原因及處理措施

來源:《河北曙光強(qiáng)興水泥有限公司》 發(fā)布日期:2020/8/3 編輯:張翀
核心提示:窯托輪發(fā)熱原因及處理措施

一、故障現(xiàn)象及原因


某公司Φ4.2m×60m回轉(zhuǎn)窯是三檔支撐,2010年6月5日23:20,中控室發(fā)現(xiàn)二檔2號托輪瓦溫度上升較快,馬上通知現(xiàn)場崗位,同時(shí)也通知電工(因?yàn)樵瓉沓霈F(xiàn)過由于接線問題造成瓦熱的假象)。經(jīng)確認(rèn),瓦溫確實(shí)升高,中控室溫度曲線顯示,在15min內(nèi)瓦溫上升了18℃,達(dá)到70℃。當(dāng)時(shí),窯投料量是200t/h。窯速3.8r/min。中控室馬上將投料量逐漸減至100t/h,窯速1.5r/min,現(xiàn)場采取緊急降瓦溫措施,但沒有效果,只好停窯,此時(shí)瓦溫已經(jīng)達(dá)到了108℃。經(jīng)檢查。2號瓦已經(jīng)拉瓦,而且比較嚴(yán)重,油池內(nèi)混入了較硬的小顆粒雜質(zhì)。分析認(rèn)為,在21:45由于窯尾EP風(fēng)機(jī)短封接觸器線圈燒,造成窯尾EP風(fēng)機(jī)、循環(huán)風(fēng)機(jī)和高溫風(fēng)機(jī)跳停,而使窯被迫止料,降窯速太快,由3.8r/min直接降到了2r/min,而后又直接降至1r/min,停窯35min,在窯一停一開過程中,轉(zhuǎn)速的變化幅度太大,而使?jié)櫥椭杏操|(zhì)小顆粒劃傷軸瓦。


二、故障處理


按正常操作來講,需更換新瓦或?qū)εf瓦進(jìn)行刮瓦研磨,這種操作一是所需時(shí)間長,二是安裝瓦后調(diào)托輪沒有把握。所以,該公司決定只磨托輪軸不換瓦。


由于托輪軸劃傷比較嚴(yán)重,先用絞磨機(jī)將劃傷的痕跡打磨平,然后用油石再磨,直到?jīng)]有明顯劃痕,手摸不擋手為止,然后窯慢轉(zhuǎn)用油沖洗磨下的銅屑和磨合軸瓦,直到窯慢轉(zhuǎn)軸上略帶銅屑為止。6月7日6:52正式投料生產(chǎn),從停窯到投料僅用31.5h,大大縮短了檢修時(shí)間。


由于首次采用這種處理方法,在投產(chǎn)后密切跟蹤瓦溫。為了降低窯速和窯內(nèi)熱負(fù)荷,投料量先穩(wěn)定在95t/h,窯速1.5r/min。中控室和現(xiàn)場同時(shí)監(jiān)測溫度變化趨勢,現(xiàn)場設(shè)專人維護(hù)和換油,目的是沖洗出銅屑和雜物,磨合瓦和軸。直到17:00,2號瓦溫基本穩(wěn)定在了81.14℃,而且有了下降的趨勢。中控室開始試著小幅度地加料和提窯速,每次加料幅度為2.5t/h,提窯速幅度為0.5r/min,同時(shí)監(jiān)控瓦溫的變化。在18:52瓦溫又開始上升,到19:01,瓦溫上升到了80.37℃,又換油。換完油溫度逐漸下降。到6月8日3:05瓦溫基本穩(wěn)定在了45~50℃,達(dá)到了正常生產(chǎn)的溫度水平,但加料幅度沒有提高。一直到23:18,加料至200t/h,窯速提高到3.8r/min,而且瓦溫也穩(wěn)定在50℃左右,在3:05~23:18也沒有異常的反彈。


自6月7日投料以來,二檔瓦溫一直比較正常,窯產(chǎn)量也穩(wěn)定在了3000t/d。


作者:梁有余

來源:《河北曙光強(qiáng)興水泥有限公司》

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