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技術(shù) | 降低窯尾煙氣SO2含量措施

來源:《蘭溪諸葛南方水泥有限公司》 發(fā)布日期:2020/7/31 編輯:張翀
核心提示:降低窯尾煙氣SO2含量措施

一、原因分析


過對窯尾煙氣超標(biāo)時(shí)段入窯生料全硫分析,當(dāng)生料粉全硫超0.18%時(shí),極易造成生料磨停機(jī)時(shí)SO2排放超標(biāo)。對進(jìn)廠原燃材料分析,發(fā)現(xiàn)生料中全硫偏高主要是由高硫石灰石帶入生料,根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)資料,高硫石灰石在440℃左右時(shí)受熱氧化分解,而此溫度段在C1與C3級旋風(fēng)筒區(qū)間內(nèi),此時(shí)CaCO3尚未完全分解,氣體中CaO含量偏低,固硫效率低,大部分的硫氧化成SO3或SO2,隨著煙氣對外排放。在生料磨開機(jī)時(shí),大部分煙氣經(jīng)過立磨,由于生料磨內(nèi)噴水,磨內(nèi)濕度較高,在粉磨過程中吸附在CaCO3表面并進(jìn)行反應(yīng),在一定程度上起到了固硫作用,因此窯尾在線監(jiān)測中SO2濃度并不高;當(dāng)生料磨停機(jī)時(shí),全部煙氣直接進(jìn)入窯尾煙囪排放,最終導(dǎo)致煙氣中SO2排放超標(biāo)。


二、解決措施


(1)加強(qiáng)石灰石檢測,做好高硫和低硫石灰石合理搭配,加強(qiáng)物料均化,降低入窯生料硫含量。


(2)穩(wěn)定物料配比,提高物料易燒性;加強(qiáng)系統(tǒng)通風(fēng),避免窯內(nèi)產(chǎn)生還原氣氛,降低窯內(nèi)SO2產(chǎn)生量。


(3)脫硫改造


①利用原增濕塔噴槍,將增濕噴槍部分關(guān)閉,保留3~4把噴槍,沿增濕塔周邊均布。


②在高溫風(fēng)機(jī)出口至增濕塔管道增加自制霧化水槍。見圖1


圖1 高溫風(fēng)機(jī)出口增加自制水槍


③將窯尾SP鍋爐回灰引至高溫風(fēng)機(jī)出口管道。SP爐回灰改造見圖2。脫硫改造見圖3


圖2 SP爐回灰改造


圖3 脫硫改造


改造完成后,在生料磨停機(jī)前半小時(shí),先打開高溫風(fēng)機(jī)出口管道霧化水槍,若生料磨停機(jī)后SO2排放濃度仍超標(biāo),再打開增濕塔水槍;最后停窯尾SP鍋爐底剛性葉輪下料器,打開回灰管道閥門,將鍋爐回灰引入高溫風(fēng)機(jī)出口煙囪管道;生料磨開機(jī)后,反方向執(zhí)行操作。該方案實(shí)施,可增加窯尾煙氣濕度,通過回灰增加煙氣中粉塵濃度,提高煙氣中SO2吸附能力,提高固硫效率,降低窯尾SO2排放濃度。


三、改進(jìn)效果


上述措施實(shí)施后,窯尾煙氣SO2排放濃度可降低400~500mg/mm3,在生料磨停機(jī)后基本能控制SO2排放濃度在100mg/Nm3以內(nèi)。解決生料磨停機(jī)SO2超標(biāo)排放問題,改造后窯尾煙氣SO2檢測見圖4改造后,可提高石灰石采購范圍,緩解石灰石供應(yīng)緊張矛盾,降低熟料生產(chǎn)成本


圖4 窯尾煙氣在線監(jiān)測SO2曲線


四結(jié)論及建議


(1)該方案可解決窯尾煙氣SO2濃度初始值低于500mg/mm3的達(dá)標(biāo)排放問題,若初始濃度過高,可結(jié)合脫硫劑同步使用,降低脫硫成本。


(2)適當(dāng)控制增濕塔用水量,提高噴槍霧化效果,防止增濕塔濕底。


(3)SP爐回灰活性CaO含量偏低,吸收SO2能力有限;可考慮從分解爐中抽取部分熱生料粉,提高固硫效率

(4)窯灰再次輸入系統(tǒng)會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)通風(fēng)阻力增加,相應(yīng)增加高溫風(fēng)機(jī)電耗和高溫風(fēng)機(jī)葉輪磨損



作者:程慶光

來源:《蘭溪諸葛南方水泥有限公司》

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