技術(shù) | 熟料鏈斗輸送機(jī)頭尾輪粉塵治理措施
近年來,由于國家對環(huán)保的逐漸重視,為了使粉塵排放濃度達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn),杜絕生產(chǎn)環(huán)境污染,該公司從提升現(xiàn)場管理出發(fā),查找問題原因,收集處理意見,積極討論解決對策,對熟料鏈斗輸送機(jī)頭尾輪粉塵進(jìn)行綜合治理。實踐表明,通過以下方案的改造實施,熟料鏈斗輸送機(jī)區(qū)域粉塵治理效果明顯。
一、原因分析
經(jīng)過近幾年的運(yùn)行情況發(fā)現(xiàn),熟料鏈斗輸送機(jī)頭尾輪運(yùn)行時存在以下無組織排放問題:
(1)熟料鏈斗輸送機(jī)尾輪部位存在兩處揚(yáng)塵點:一是熟料對輥破碎機(jī)下料處揚(yáng)塵較大,二是窯頭收塵下拉鏈機(jī)回料揚(yáng)塵較大。以上兩處揚(yáng)塵各設(shè)置一根Φ700mm收塵管匯合后并入窯頭收塵管入口處,由于兩處落料量不同,產(chǎn)生的排風(fēng)量不同,收塵管無法調(diào)整匹配除塵風(fēng)量,所以出現(xiàn)庫底粉塵無組織排放。
(2)熟料庫頂平臺為鋼板平臺,平臺和頭輪罩部位密封不嚴(yán),存在冒灰現(xiàn)象。原有收塵器的回轉(zhuǎn)下料器及下料口位于庫頂平臺下部熟料庫區(qū)域內(nèi),收塵回轉(zhuǎn)下料器無法維護(hù)。新增收塵器回轉(zhuǎn)下料器維護(hù)不及時導(dǎo)致收塵效果差且收塵器未對熟料拉鏈機(jī)頭輪罩部位抽取粉塵,出現(xiàn)庫頂平臺及熟料鏈斗輸送機(jī)頭輪罩處冒灰現(xiàn)象。
二、治理方案
2.1 熟料鏈斗輸送機(jī)頭輪粉塵治理方案
(1)清理熟料庫頂平臺積料,檢查平臺和頭輪罩部位所有焊縫,對存在漏焊的部位進(jìn)行焊接密封處理。
(2)在新增的DMc袋收塵器拉鏈機(jī)頭輪罩部位增加一根收塵管以抽取頭輪罩部位粉塵,同時將收塵器回轉(zhuǎn)下料器更換為雙層翻板閥,減少回轉(zhuǎn)下料器維護(hù)時間和難度。
2.2 熟料鏈斗輸送機(jī)尾輪粉塵治理方案
(1)在篦冷機(jī)下小拉鏈機(jī)頭部下料口處增加一根Φ500mm收塵管引入篦冷機(jī)六室風(fēng)機(jī)進(jìn)口管處,以減少對輥破碎機(jī)下料處的揚(yáng)塵,見圖1。
(2)在窯頭收塵器下拉鏈機(jī)下料管上增加一臺回轉(zhuǎn)下料器,以減少窯頭收塵器下拉鏈機(jī)回料產(chǎn)生的揚(yáng)塵,見圖2。
圖2 窯頭收塵下拉鏈機(jī)下料管上增加回轉(zhuǎn)下料器
三、治理效果
2017年底對熟料鏈斗輸送機(jī)實施上述粉塵治理方案,經(jīng)過4個月的穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)現(xiàn),熟料庫頂收塵運(yùn)行良好,庫頂和庫底底坑現(xiàn)場無冒灰現(xiàn)象。庫頂和庫底粉塵治理效果見圖3和圖4。
圖4 熟料庫底粉塵治理效果
四、結(jié)束語
水泥廠重點區(qū)域粉塵治理效果直接影響長期環(huán)境治理和企業(yè)形象,環(huán)境治理就是降本增效,通過技術(shù)改造和小改小革促使環(huán)境改善是水泥企業(yè)提高競爭力的法寶,以上粉塵治理方案是一套行之有效治理熟料鏈斗輸送機(jī)頭尾輪區(qū)域粉塵的方案。
作者:謝文虎
來源:《甘谷祁連山水泥有限公司》
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