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技術 | 某公司回轉窯窯頭窯尾密封漏料治理

來源:《中材株洲水泥有限責任公司》 發布日期:2020/9/21 編輯:張翀
核心提示:某公司回轉窯窯頭窯尾密封漏料治理
一、存在的問題

某水泥有限責任公司5000t/d水泥熟料生產線,配備Φ4.8m×74m回轉窯,窯頭密封為雙層魚鱗片式密封。魚鱗片較短,容易磨損,魚鱗片磨損后一旦窯內通風不暢,窯頭負壓波動,密封魚鱗片處飛砂料大量逸出,飛砂料的逸出造成窯頭平臺、一擋平臺及地面揚塵積料,環境污染嚴重。同時,飛砂料的逸出加劇了一擋托輪的磨損,縮短托輪檢維修周期,且飛砂料進入托輪瓦座內導致一擋托輪瓦潤滑油更換周期縮短。窯尾密封為氣缸式,正常運行時,密封較好,無漏料情況,但停窯后預熱器積料囤積于窯尾密封處,輔傳轉窯時,積料由密封處泄漏,既污染環境又增加了員工勞動強度。為徹底解決窯頭窯尾密封漏料問題,該公司于2019年大修期間實施了窯頭窯尾密封技術改造。

二、技改方案

該公司窯頭密封漏風漏料的主要原因為窯頭罩側壁變形外突,冷風套太窄,造成魚鱗片長度不夠,柔性密封的柔性效果不好,同時冷風套的連接形式不好,致使冷風套連接不牢。改造將窯頭雙層魚鱗片式密封更換為新型柔性密封裝置,主要措施:


(1)對窯頭罩側壁變形處進行修復;


(2)保留窯頭罩的第一連接套,更換第二連接套,在第二連接套內加裝擋料環裝置,以防噴料。具體部件包括:前擋料環,前擋料環迷宮套筒,擋料環,擋料環迷宮套筒,擋料環加固環兩套,后擋料環連接套筒,后擋料環;


(3)加長冷風套,割掉冷風套的喇叭口處法蘭,重新制作一個寬350 mm的冷風套和一寬150 mm的喇叭口焊接到原來的冷風套上;


(4)冷風套的連接改為活動彈簧板式,確保冷風套在冷熱態的變化下與窯筒體保持穩定連接;


(5)更換三層密封:三層密封由內而外分別為耐熱不銹鋼魚鱗片、碳硅鋁復合板和普通鋼板魚鱗片,中間的碳硅鋁復合板有保溫隔熱作用,可有效降低漏風系數。

該公司窯尾密封存在的主要問題為冷態運轉時漏料,這是因為窯尾的內套和揚料勺的配合不好造成的,窯尾密封漏料示意圖見圖1


圖1 窯尾密封漏料示意圖


改造具體措施:拆除原密封裝置,更換內套,檢查揚料勺并修整,清理揚料勺內澆注料,焊接立面法蘭、連接套、錐體法蘭,檢查摩擦點、焊接摩擦套、漏斗,用管子把漏斗接到地面,在下面制造儲料倉,儲料倉側面開口并安裝閘門,安裝三層密封(兩層魚鱗片夾一層碳硅鋁復合板),安裝掛鉤,緊固鋼絲繩。


圖2 窯頭窯尾密封改造現場圖

三、技改效果

該公司窯頭窯尾密封改造總投資約38萬元,從改造后運行情況看,漏料現象徹底解決,漏風大幅減少,有利于降低煤耗、電耗。技改具體效果如下:


(1)窯頭密封漏料徹底解決,一擋托輪磨損減少,壽命延長。


(2)窯頭密封漏料污染一擋托輪瓦潤滑油問題解決,托輪瓦潤滑油由1年更換2次延長至2年更換1次,每個托輪瓦需加油3桶,每桶油約500元,每年可降低成本約:3×4×3×500÷2=9000元。


(3)窯頭窯尾密封漏料問題解決,員工勞動強度大大降低。


(4)窯頭窯尾密封漏風問題解決,有利于降低窯系統煤耗、電耗。



作者:李青山,武浩

來源:《中材株洲水泥有限責任公司》

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