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技術(shù) | 催化劑廢渣在白水泥生產(chǎn)中的應(yīng)用

來源:《葛洲壩石門特種水泥有限公司》 發(fā)布日期:2023/3/22 編輯:張翀
核心提示:催化劑廢渣在白水泥生產(chǎn)中的應(yīng)用

引言


催化劑廢渣是煉油催化劑生產(chǎn)過程中,經(jīng)過合成晶化、成膠、多次交換、洗滌、過濾后,產(chǎn)生的大量污水,污水中含有一定量的微小催化劑顆粒,同時(shí),生產(chǎn)過程中部分催化劑余料也進(jìn)入污水系統(tǒng)。污水經(jīng)中和、沉降、過濾后,會(huì)產(chǎn)生大量催化劑的廢渣。


催化劑廢渣是一種粉末狀固體,主要成分是結(jié)晶態(tài)的硅酸鹽或硅鋁酸鹽,還包括SiO₂,Al₂O₃,金屬氧化物等。由于石油催化劑廢渣的成分復(fù)雜,處理難度大,到目前為止還沒有得到有效利用。由于其較高含量的SiO₂、Al₂O₃及較低含量的Fe₂O₃,滿足白水泥生產(chǎn)的配料條件,如將其成功應(yīng)用于白色硅酸鹽水泥的生產(chǎn),其技術(shù)為催化劑廢渣的工業(yè)化處理提供理論及實(shí)踐的依據(jù),有利于行業(yè)對(duì)工業(yè)固廢利用的推進(jìn),具有良好的科技意義。


一、催化劑廢渣化學(xué)成分


對(duì)某石化公司催化劑廢渣取樣,進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1


表1 催化劑廢渣化學(xué)成分(%)



從催化劑廢渣化學(xué)成分結(jié)果來看,有生產(chǎn)白色硅酸鹽水泥熟料所需的硅、鋁元素,鐵含量較低,滿足白水泥熟料生產(chǎn)的配料條件,但堿含量偏高,使用時(shí)需嚴(yán)格控制其含量。


二、生料制備


為保證催化劑廢渣摻入效果,對(duì)催化劑廢渣進(jìn)行堆放自然陳化處理,處理后水分下降效果顯著,由70%下降至約30%,使用效果良好,生料入磨綜合水分下降。摻入催化劑廢渣配料方案見表2


表2可知,摻入催化劑廢渣配料與未摻入催化劑廢渣配料,其生料三率值基本相當(dāng),在配料上摻入催化劑廢渣是可行的。



按上述配料方案進(jìn)行生料配料,因?yàn)槲癝iO₂含量較高,硬度大,耐磨性差,摻入了催化劑廢渣,降低了矽砂和鋁磯土的摻量,故生料立磨的臺(tái)產(chǎn)提高,與未摻入催化劑廢渣相比,生料立磨臺(tái)產(chǎn)增加了約2.5t/h。每2h取樣一次,某班入窯生料成分見表3


三、熟料鍛燒及性能


將窯速控制在3.5~3.8r/min,根據(jù)窯頭罩負(fù)壓情況,用好固定篦床的四臺(tái)充氣料風(fēng)機(jī),控制漂白機(jī)轉(zhuǎn)速,均勻保持料層厚度,調(diào)節(jié)噴水量,保持漂白機(jī)出料溫度90~120℃,調(diào)節(jié)窯頭余排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,保持漂白機(jī)縮口中部負(fù)壓-10~-40Pa,嚴(yán)格控制二次風(fēng)溫800~900℃,提高燃燒速度,保證火焰順暢有力,達(dá)到燒成帶火力集中強(qiáng)化熟料鍛燒,參數(shù)見表4


摻入催化劑廢渣后,回轉(zhuǎn)窯操作參數(shù)與未摻入催化劑廢渣相比變化不大。窯電流相對(duì)未摻入催化劑廢渣時(shí)307A有所升高,噸熟料實(shí)物煤耗相對(duì)未摻入催化劑廢渣時(shí)155.26kg有所降低。



摻加催化劑廢渣鍛燒后的熟料化學(xué)成分和礦物組成見表5,摻加催化劑廢渣與未摻加催化劑廢渣熟料性能對(duì)比見表6


從性能對(duì)比來看摻入催化劑廢渣,白水泥熟料升重略有提高1d早期抗壓強(qiáng)度略有降低3d和28d抗壓強(qiáng)度均略有上升,白度略有提高,由于催化劑廢渣中含的微量金屬離子,相對(duì)未摻入催化劑廢渣時(shí)液相量約17.35%,增加了液相含量,降低燒成所需溫度,游離鈣亦有所降低。


四、結(jié)論


(1)利用催化劑廢渣代替天然鋁磯土資源進(jìn)行生料配料,節(jié)約不可再生的天然鋁磯土資源;催化渣經(jīng)自然堆放陳化后,使用效果更好,降低了入磨綜合水分,有利于生料制備系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。


(2)使用催化劑廢渣前,白水泥熟料中硫堿比極高,窯內(nèi)操作困難,易結(jié)圈。適當(dāng)摻比的催化劑廢渣可提高熟料中的堿含量,降低硫堿比至合理范圍,窯結(jié)圈情況明顯改善。


(3)使用催化劑廢渣后,可提高生料磨的臺(tái)產(chǎn),降低游離鈣產(chǎn)生量,熟料強(qiáng)度和白度均有所提升。


(4)利用水泥窯內(nèi)物料在高溫下停留時(shí)間長(zhǎng),催化劑廢渣內(nèi)含部分重金屬離子將固溶在水泥熟料的礦物相的結(jié)晶體中,產(chǎn)生礦物晶格取代,使重金屬離子被固化到水泥熟料中,避免再擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)。


作者:李輝,程海平,張浩,龔紅運(yùn),龍繼承,廖元春

來源:《葛洲壩石門特種水泥有限公司》

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