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維修丨水泥磨提升機倒料現象的解決

來源:《四川水泥》 發布日期:2018/8/15 編輯:王嘉璐
核心提示:我公司年產100萬噸的水泥磨為輥壓機聯合粉磨系統。由RP140-110輥壓機、VRP800選粉機和φ4.2×13m水泥磨、N3000型O-Sepa選粉機等設備組成,配置了三河長城廠家生產的NSE650型混合料提升機。此提升機主要用于輥壓機系統。該生產線設計時,提升機設計選型完全能夠滿足設計要求。

該水泥磨設計臺時150t/h(P.O42.5),實際運行臺時有時達到165t/h左右,由于產量不太高,輥壓機循環料量少,提升機運行正常。由于國家提倡節能降耗,助磨劑在國內逐漸被大家所接受,我們公司也開始使用助磨劑,磨機產量提高至少在10.0%以上。臺時平均在180 t/h,特別是生產P.C32.5水泥,有時高達200 t/h左右。產量大幅度提高后,提升機開始出現嚴重倒料現象,導致提升機板鏈、料斗、料斗和板鏈的連接處螺絲磨損嚴重,機殼磨透。

1、分析原因

由于磨機產量提高,輥壓機循環料量增加,提升機物料輸送量增加,在沒有改造以前,提升機設計能力能夠滿足生產需要,但隨著產量的提高,料斗內物料量增大,在卸料的過程中,物料來不及從料斗倒出就被帶到接料板以下,料斗的料倒不干凈。我們分析,滑落這段距離所用的時間已經超過料斗從A到B所用的時間(見圖),因而出現了返料現象。未被倒凈的料撒落到機殼再落到機尾又重新被提到機頭,如此不良循環,直到機殼磨透。我們在機殼頭部出料端人孔門處檢查倒料情況時,發現物料被提升機帶到頭部往下落料時,料斗背部也充當了接料板的角色。自提升機開始卸料到接料板的過程中,有一部分物料落到料斗背部往下滑時,由于沒有落到接料板上,被帶到了接料板以下的機殼內,因此出現了以上的磨損現象。分析原因由于產量的大幅度提高,NSE650設計提升富余能力不足造成了上述現象,開始時考慮到更換一臺新提升機,但是機坑和中間支撐都需要重新改造,費用較高且耗時較長,后來經過討論,我們采用了對提升機進行改造的方案來解決返料現象。

2、采取措施

處理方案一:我們對提升機上部的接料板進行更換下移,由于提升機出料溜子角度不能變化,所以接料板下移有限,只能移300mm,效果不明顯。

由于倒料問題使提升機外殼磨透,料斗和板鏈連接螺絲磨掉,板鏈邊緣有的地方磨損厚度達到了2mm,板鏈的接口螺絲磨掉了一半。最嚴重的時候造成板鏈之間脫開,料斗脫斗,提升機下鏈輪出槽。

處理方案二:延長落料時間。該提升機為4極電機驅動,減速機速比i=21.5,上鏈輪直徑1米,經計算提升機運行速度是67.51米/分,即1.125米/秒。接料板到機頭料斗距離是3米,因此,料斗在這段距離運行需要2.66秒。我們在接料板以上的位置,把1米新機殼加裝到原來的機殼上。這樣使落料時間延長了0.35 秒。計算式如下:

S=V0t+0.5gt2    已知:V0=1.125,g=9.8,  S=1

代入公式計算得:t=0.35(秒)

兩次改造措施如圖1。

圖1 兩次改造措施圖

效果:經過對落料時間延長,一直到現在,生產P.C32.5水泥時臺時高達200 t/h,也不再出現倒料現象。每次檢修時,打開檢查門檢查提升機及板鏈時,發現受磨損程度都很小。

作者:張錫金 , 賈德利 , 別秀梅

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